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对PC型花岗岩冲激式脱硫除尘器的改造

对PC型花岗岩冲激式脱硫除尘器的改造

作者:河北盛润玻璃钢有限公司 来源:www.hbsrblg.com 发表时间:2015-2-4 浏览:次  百度一下
近年来,随着我国经济的飞速发展,以燃用原煤为主的工业镉炉耗煤量大量增加,大气污染日益严 重,减少环境污染势在必行。文章叙述了除尘器的组成和工作原理、除尘器在运行中存在的问題,以及改造 方案和改造后的运行效果。
关键词:锅炉烟气;冲激式除尘器;除尘脱破;PC型花岗岩冲激式脱破除尘器
中图分类号:X701
一、PC型花岗岩冲激式脱硫除尘器的组成 和工作原理
1.除尘器的组成。PC型花岗岩水浴冲激式脱硫除 尘器由烟气扩散冲击室、洗涤反应槽、漂移凝聚室、 水气分离装置和刮板除灰机等组成。
图1花岗岩冲激水浴式高效肢•破除尘器平面田 该设备为冲激水泡沫除尘器,含尘烟气进入扩散 室冲击液面,粗尘粒被液体捕获,细尘粒随气流翻过隔 墙,进入洗涤反应池中,由于气流方面发生变化,激起 大量的水滴和泡沫,在水气分离装置的强烈干预下,形 成射流效应、雾气凝聚效应,汽、液、固三相充分进行 混合,接触反应,经随气流移动碰掩,粘附而再次被捕 集,从而完成主要的脱硫除尘过程,烟尘和反应生成物 沉淀于槽底中,经刮板除灰机排出,净化后的烟气,经 过水气分离装置,由除尘器出口排出:
二、PC型花岗岩冲激式脱硫除尘器运行中 存在的问题
克拉玛依市供热公司拥有多套PC型花岗岩冲激式 脱硫除尘器,在运行中主要存在以下问题:
1.为了保证除尘器的除尘脱硫效率,除尘器内水 的pH值必须大于9。由于该除尘器没有设置水循环系 统,每台除尘器里的水是相互独立的,并且除尘器本 身因存水量少,消耗极快。如此一来,操作人员往每 台除尘器里加碱频繁,劳动强度很大。
文章编号:1009_2374- ( 2011 ) 09-0024-03
2.由于除尘器没有水循环系统,除尘器内水位的 高低完全由操作人员经验控制,这样势必造成水位忽 高忽低,严重影响锅炉运行系统的稳定和除尘效果。
3.除尘器内表面粘灰严重,平均半个月清灰一 次。清灰过程中必须停炉进行,这样既影响锅炉的正 常运行,又增加了工人的劳动强度。
4.由于除尘刮板机刮出的粉尘需要经过专门的皮 带输送机输送到渣坑,而粉尘含水量高,在输送过程中 水渗出后将带走一部分粉尘溢流到地面,造成地面卫生 脏,清扫困难。另外,皮带输送机的托辊因粉尘磨损剧 烈,平均两年全部更换一次,皮带与滚筒之间也因粉尘 打滑跑偏甚至撕裂。因此,皮带输送机使用成本较高。
三、对PC型花岗岩冲激式脱硫除尘器的 改造
1.建立除尘器水循环系统。建立除尘循环系统最 大的优点是方便除尘器的补水和加碱工作。改造前是 分别向每台除尘器补水加碱,劳动强度大,由专人负 责:改造后劳动强度很小,现由除渣人员负责兼岗, 无需专人负责。该除尘循环系统一般应建有两至三个 沉淀池,这样做的目的:一是由于沉淀池存水量大, —次加碱合格后可以长时间保证pH值达标,减少加药 次数。二是除尘循环水经过两到三级沉淀后,再次回 到除尘器时非常清澈,除尘脱硫效果显著。
除尘循环系统的改造方案:首先新建三个40立方 米左右的沉淀池和一个循环栗房,在循环泵房里安装 两台耐腐蚀离心泵,然后再新建四条水沟分别将除尘 器、除渣沟和三个沉淀池依次相连,最后一个沉淀池 连接到泵的进口上,泵的出口通过管道分别连接每台 除尘器。水循环路线是:当除淹沟的水依次通过三个 沉淀池沉淀后,再通过耐腐蚀离心泵将水通过管道抽 到每个除尘器的补水口,从除尘器溢出来的水再流到
渣沟,如此循环进行。加碱补水的工作在渣沟进行, 由除渣人员负责监护,碱加到除渣沟后进行浸泡,除 渣时由于除渣刮板机的搅动使碱充分溶解到水里。 除尘循环系统的流程图为:
除尘器的水位岛低直接决定除尘器的除尘脱硫 效果。除尘器水位越髙,烟气通过除尘器的截面积越 小,烟气阻力越大。最终导致锅炉炉膛引风抽々不 够,影响正常运行。同时,由于除尘器阻力增大/引 风机强行将除尘器里的水大量带走,造成除尘器耗 水量增加,一方面引风机和主烟道湿度增大,烟囱出 现大量白色烟汽;另一方面除尘器内部、引风机叶轮 (凹式叶片)、整个烟道粘灰严重,引风机和烟道腐 蚀加剧,除尘效果大大降低。反之,如果除尘器的水 位过低,烟气通过除尘段的截面积变大,锅炉烟气畅 通,燃烧效果好,但除尘效果有所下降。因此,合理 控制好除尘器的水位,是解决除尘器的除尘效果及设 备粘灰和锅炉正常运行的关键。本车间使用的除尘器 型号为PC-10T,厂家安装时水位高度为110cm,经过长 期观察试验,现将水位高度定为70cm。不仅除尘效果 非常好,引风机和烟道较为干燥,白色烟汽也只有原 来的一半大小,耗水量大为降低。
改造方案为:通过试验,确定好水位合理高度 后,将以前110cm处的溢流孔堵死,重新在70cm髙度处 开溢流孔。为了便于调节,在溢流孔处预埋一截C89 的钢管,在钢管靠水侧的端部套上丝扣,必要时可以 通过加装弯头来改变水位高度》
3.除水器内壁粘灰严重。除尘器粘灰后,会使引 风风道不杨,对锅炉的正常运行带来极大影响•解决 此问题的唯一办法就是清灰。由于锅炉尾气中含有二 氧化硫等有毒气体,在淸灰过程中,为了保障人身安 全,锅炉必须在停炉后才能淸灰。除尘器淸灰是个重 体力活,一次至少投入两个以上的劳动力。另外,除 尘器淸灰较为频繁,在锅炉高负荷运行期间,平均15 天淸灰一次,一次淸灰时间长达两小时。因此,解决
除尘器粘灰问题对于锅炉的正常运行和减轻工人的劳 动强度而言极为重要。
经过长期的观察试验发现,引起除尘器内表面粘灰 原因有三个:一是水的PH值太低,呈酸性,酸性水不利 于粉尘物质的尘降作用。二是进入除尘器的水太脏,增 加了除尘器的负荷。三是除尘器里的水位太高。
以上三个问题在前面都已提及,在这里需要说明 的是:(1)为了保证除尘器的高效运行,进入除尘器 的水必须达到一定的清澈度。这就要求循环系统有足 够的沉淀时间,而沉淀时间又取决于沉淀池的数量、 合适的水循环速度和循环时间:(2)循环水的PH值应 在9〜11之间。较大的pH值既有利于加快粉尘的沉淀速 度,又保证整个循环系统不被酸液腐蚀;(3)将除尘 循环系统与除渣沟相连,一是为了便于加碱、补水, 降低了工人的劳动强度;二是为了增加水循系统的循 环时间,让更多的粉尘在除渣池沉淀后通过除淹刮板 机刮走。这就要求刮板机间断运行,否则不利于除尘 水在除渣沟沉淀。
4.除尘器密封。除尘器漏风是影响除尘器除尘 效果的又一个重要因素。找出除尘器漏风点的方法有 很多,在此我用蜡烛试验法。方法如下:在夏季检修 期间,将除尘器加满水到溢流口位置,关好除尘器的 各个检査门,然后将锅炉各检査门打开,便于引风机 吸气,这就做好了准备工作。现在将引风机开到满负 荷的80%〜90%左右,将点燃的蜡烛依次靠近除尘器 外墙的每个缝隙,在排除外来干扰的情况下,只要是 除尘器漏风的地方,就能看到火焰向内倾斜,用此方 法找出所有漏风点并做好标志。密封过程如下:对 除尘器每个漏风点处的混凝土进行清理(向内清理 5〜6cm),然后重新抹上混凝土(不要抹平,剩余5mm 左右),最后再抹上几层沥青漆(干后再抹下一层, 直到抹平为止),即可解决这个问题。
5.除尘皮带机改造。除尘皮带机的存在,不仅使 地面卫生脏,淸扫困难,也使企业维修费用增加,带 来了不必要的生产成本。
改造方案是:拆除原有除尘皮带机。在除尘刮板 机出品下部焊接一个斜斗,斜斗下端與接伸到除尘溢 流沟。这样做的目的是使刮板机刮出的粉尘顺肴斜斗 滑到除尘器溢流沟,在沟里溶解后流到除渣沟,然后 通过沉淀由除渣刮板机刮到渣坑。